第566章 振动筛异响跳停 提升机掉链冒灰(1/2)
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天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。开窗通风,擦干净工作台,把扳手、套筒、螺丝刀、手锤、链条、轴承、油封、销子一件件摆好,检查工具是否齐全,等着车间来报修。
七点半刚过,筛分车间的操作工就跑了进来,语气着急:“王师傅!振动筛突然异响跳停了,一开机就晃得厉害,筛面上料走不动,再停下去后面工序都要断料!”
王师傅抓起听针和活动扳手,李伟拿上备用弹簧、螺栓和油封,刘波背上撬棍、套筒和水平尺,三人直接往筛分车间赶。
到了现场先断电挂牌,挂上检修警示牌,拉好警戒线。掀开护罩一看,振动电机地脚松动,弹簧断裂变形,筛网破损堵料,偏心块位置偏移,轴承温度偏高,防护罩螺丝也掉了好几颗。
“紧电机、换弹簧、补筛网、调偏心、查轴承、固护罩。”
刘波用撬棍校正筛体位置,把断裂的弹簧拆下来换新,逐条紧固振动电机地脚螺栓,把松动的偏心块重新定位。李伟清理筛网上的堵料,更换破损的筛网,把松动的护罩重新装好,补齐丢失的螺栓。王师傅用听针检查轴承运转声音,测试温度,更换老化油封,给轴承加注黄油。
处理完关好护罩,送电点动试车,慢慢提高频率。振动筛运行平稳,不晃不响,物料均匀向前走,温度和电流都回到正常范围。操作工试了一会儿,点头说没问题,三人才收拾工具。
刚往回走没几步,提升机房又有人喊:“提升机跳停了,链条响得厉害,机头冒灰,料下不来!”
三人转身直奔提升机房。断电挂牌后打开检查头轮、尾轮:链条磨损拉长,刮板松动掉落,头轮轴承发热,尾轮跑偏,机壳密封不严漏灰,防脱链装置失效。
“紧链条、换刮板、校轮位、换轴承、封机壳、装防脱。”
李伟拆开头轮护罩,更换磨损轴承,调整尾轮拉紧装置,把松动拉长的链条截短收紧。刘波更换掉落、变形的刮板,校正头尾轮位置,保证链条不偏不斜,用密封胶把机壳漏风漏灰的地方堵严实,重新装好防脱链装置。王师傅检查机筒内有无卡料,清理积灰,检查上下限位开关,确保动作灵敏。
试车后,提升机启动顺畅,链条不响、不跑偏、不掉链,机头不再冒灰,上料稳定,电流正常。
还没歇上几分钟,锅炉房又来人:“炉排转不动,电机嗡嗡响,引风机振动大,烟囱冒黑烟!”
三人立刻赶往锅炉房。先断电挂牌,分工检查:炉排减速机缺油卡滞,轴承磨损,引风机叶轮积灰严重,地脚松动,联轴器胶垫损坏,风门轴卡死不动。
“修炉排、清叶轮、换胶垫、紧地脚、润风门、查电机。”
刘波清理引风机叶轮上的厚厚的积灰,校正动平衡,紧固地脚螺栓,更换损坏的联轴器胶垫。李伟拆卸炉排减速机,更换磨损轴承,补充齿轮油,调整间隙,给卡死的风门轴加注润滑油,活动开关灵活。王师傅检查电机绝缘和线路,测试电流,校正风机与电机同轴度,清理烟道积灰。
修好后送电试机,炉排转动正常,引风机振动消失,声音平稳,烟囱排烟正常,锅炉压力稳定。
回到维修间刚坐下,料仓岗位又来报修:“料仓起拱架桥,料下不来,捅料也没用,再不下料就要停机了!”
三人带上振动器、撬棍和风镐赶过去。料仓内壁粘料严重,形成拱形堵塞,手动捅不开,破拱装置也失灵。
“破拱架、清粘料、修振打、润内壁、查支架。”
李伟安装临时振打装置,震动料仓把拱料震塌,刘波用风镐把粘在仓壁上的硬料清理干净,王师傅修复固定破拱装置,在料仓内壁易粘料位置涂抹润滑材料,加固变形支架。
折腾一阵,料仓顺利下料,不再架桥堵塞,生产恢复正常。
中午送饭到现场,三人蹲在车间门口快速吃完,擦了汗,拿上巡检本开始下午全厂巡检。
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